西门子伺服电机零位调整方法图解(西门子伺服电机零位调整方法视频)

西门子伺服电机零位调整方法?

1.用一个直流电源给电机的UV绕组通以小于额定电流的直流电,U入,V出,将电机轴定向至一个平衡位置;

2.用示波器观察编码器的U相信号和Z信号;

3.调整编码器转轴与电机轴的相对位置;

4.一边调整,一边观察编码器U相信号跳变沿,和Z信号,直到Z信号稳定在高电平上(在此默认Z信号的常态为低电平),锁定编码器与电机的相对位置关系;

5.来回扭转电机轴,撒手后,若电机轴每次自由回复到平衡位置时,Z信号都能稳定在高电平上,则对齐有效。

延伸阅读

西门子伺服电机安装使用注意事项有哪些?

1、检查伺服电机,确保外部没有致命的损伤;

2、检查伺服电机的固定部件,确保连接牢固;

3、检查伺服电机输出轴,确保旋转流畅;

4、检查伺服电机的编码器连接线以及伺服电机的电源连接器,确认其连接牢固;

5、检查伺服电机的散热风扇是否转动正常;

6、及时清理伺服电机上面的灰尘、油污,确保伺服电机处于正常状态

西门子伺服电机凸轮是怎么调整的?

伺服电机利用可变凸轮同时对风门以及燃气蝶阀

进行调整. 伺服电机旋转的角度与控制燃气蝶阀

的分度尺上的角度相等. 伺服电机15 秒转90°.

不要更改4 个凸轮的制造厂预设值; 仅仅需要检

查一下是否按以下数值进行了设置:

红: 90°

限制旋转的最大位置, 当燃烧器处于2 段火运行

时燃气蝶阀必须全开: 90°.

蓝: 0°

限制旋转的最小位置, 当燃烧器停机时, 风门和

燃气蝶阀必须全关: 0°.

桔红: 15°

调整点火位置和最小输出功率.

黑: 85°

2 段火 LED 灯亮 ( 状态面板)

西门子伺服电机怎么实现精确准停?

  西门子伺服电机实现精确准停的方法:  

1、要在闭环控制下,控制效果全闭环(光栅尺,磁尺等)>半闭环(旋转编码器),外置编码器(位置检测位置靠近最终机械结构)>电机内置编码器。  

2、要用positioning(位置)控制功能,速度控制和力矩控制不能实现精准停止  

3、位置反馈信号精度要足够高(是说光栅尺的栅格密度,或者是编码器的线数)要满足定位要求。一般拉说,位置反馈精度要>=4倍的定位精度。举例说明,如果定位精度控制到1mm,编码器分辨率要能达到250um以上。  

4、利用jerk(跃动控制,或加加速度控制)在定位点前减速,减小超调量。即定位过头后又回调的过程。

松下伺服电机和西门子伺服电机哪个好?

西门子伺服电机更好

西门子伺服电机不错。

伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性度高、始动电压等特性,可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出

西门子伺服电机优化怎么做?

第一步,调整速度比例增益KVP值。

当伺服系统安装完后,必须调整参数,使系统稳定旋转。

首先调整速度比例增益KVP值.调整之前必须把积分增益KVI及微分增益KVD调整至零,然后将KVP值渐渐加大;同时观察伺服电机停止时足否产生振荡,

并且以手动方式调整KVP参数,观察旋转速度是否明显忽快忽慢.KVP值加大到产生以上现象时,必须将KVP值往回调小,使振荡消除、旋转速度稳定。

此时的KVP值即初步确定的参数值。如有必要,经KⅥ和KVD调整后,可再作反复修正以达到理想值。

第二步,调整积分增益KⅥ值。将积分增益KVI值渐渐加大,使积分效应渐渐产生。

由前述对积分控制的介绍可看出,KVP值配合积分效应增加到临界值后将产生振荡而不稳定,如同KVP值一样,将KVI值往回调小,使振荡消除、旋转速度稳定。此时的KVI值即初步确定的参数值。

第三步,调整微分增益KVD值。微分增益主要目的是使速度旋转平稳,降低超调量。因此,将KVD值渐渐加大可改善速度稳定性。

第四步,调整位置比例增益KPP值。如果KPP值调整过大,伺服电机定位时将发生电机定位超调量过大,造成不稳定现象。

此时,必须调小KPP值,降低超调量及避开不稳定区;但也不能调整太小,使定位效率降低。因此,调整时应小心配合。

西门子伺服电机会嗡嗡响是啥问题?

您的伺服电机出现这种问题有多种原因,一是伺服电机编码器零位不准,也就是编码器零位漂移,二是驱动器刚性不足或参数有问题,三是伺服电机动力线接的可能有问题呀,伺服电机的动力线是不能搞错的呀,您调换几次看看。

四是编码器安装问题或编码器自身有问题。

因此需要认真检查呀,有同样的伺服电机和驱动器最好相互调换一下试试看。

这样会更方便些呀。

伺服电机有问题,最好找专业人士检修

西门子伺服电机报警原因有哪些?

  西门子伺服电机报警原因:  第一,电机上电,机械振荡(加/减速时)引发此类故障的常见原因有:

①脉冲编码器出现故障。此时应检查伺服系统是否稳定,电路板维修检测电流是否稳定,同时,速度检测单元反馈线端子上的电压是否在某几点电压下降,如有下降表明脉冲编码器不良,更换编码器;②脉冲编码器十字联轴节可能损坏,导致轴转速与检测到的速度不同步,更换联轴节;③测速发电机出现故障。修复,更换测速机。维修实践中,测速机电刷磨损、卡阻故障较多,此时应拆下测速机的电刷,用纲砂纸打磨几下,同时清扫换向器的污垢,再重新装好。   第二.电机上电,机械运动异常快速(飞车)出现这种伺服整机系统故障,应在检查位置控制单元和速度控制单元的同时,还应检查:

①脉冲编码器接线是否错误;②脉冲编码器联轴节是否损坏;③检查测速发电机端子是否接反和励磁信号线是否接错。一般这类现象应由专业的电路板维修技术人员处理,负责可能会造成更严重的后果。  第三.主轴不能定向移动或定向移动不到位出现这种伺服整机系统故障,应在检查定向控制电路的设置调整、检查定向板、主轴控制印刷电路板调整的同时,还应检查位置检测器(编码器)的输出波形是否正常来判断编码器的好坏(应注意在设备正常时测录编码器的正常输出波形,以便故障时查对)。  第四.坐标轴进给时振动应检查电机线圈、机械进给丝杠同电机的连接、伺服系统、脉冲编码器、联轴节、测速机。  第五.出现NC错误报警NC报警中因程序错误,操作错误引起的报警。如FANUC6ME系统的Nc出现090.091报警,原因可能是:

①主电路故障和进给速度太低引起;

②脉冲编码器不良;

③脉冲编码器电源电压太低(此时调整电源15V电压,使主电路板的+5V端子上的电压值在4.95-5.10V内);④没有输人脉冲编码器的一转信号而不能正常执行参考点返回。第六。伺服系统报警伺服系统故障时常出现如下的报警号,如FANUC6ME系统的416、426、436、446、456伺服报警;STEMENS880系统的1364伺服报警;STEEMENS8系统的114、104等伺服报警,此时应检查:

①轴脉冲编码器反馈信号断线、短路和信号丢失,用示渡器测A、B相一转信号,看其是否正常;②编码器内部故障,造成信号无法正确接收,检查其受到污染、太脏、变形等。

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